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摘要:随着全球经济一体化的深入,制造企业面临的压力越来越大,顾客对产品价格、品质和时效性的要求越来越高。制造企业要发展壮大,就必须进行改革,尤其是管理模式和生产系统的改进。对于寿命周期普遍短暂的小型制造民企来说,只有努力进行管理升级、技术革新和生产改善,不断提升产品竞争力,才能谋求企业的生存与持续发展。 本文研究的奇美电子公司,是全球第三大液晶面板供应商。笔者以该公司的生产现场为研究对象,以改善品质、降低成本、提高产品及时性为目的,进行生产现场的生产线平衡改善与现场5S的优化管理。在实际的调研中发现现场问题,结合工业工程的理论方法进行分析。主要运用工业工程思想、精细化生产、生产运作管理等工具进行方案制定,并实施改善方案。改善方案的实施优化了生产线,提高了生产线平衡率,降低了人员浪费、在制品浪费、等待浪费。同时车间5S管理实施后,车间整体环境整洁,生产作业有序。提升了员工工作绩效,达到预期改善效果,并且具有实际的参考意义。
关键词:工业工程 生产线平衡 约束理论 瓶颈 现场5S
目录 摘要 Abstract 第一章 绪论-1 1.1论文选题的背景及意义-1 1.2国内外研究现状-1 1.3论文的总体思路和研究方法-2 第二章 现场管理的相关理论综述-4 2.1现场及现场管理的概述-4 2.2生产线平衡研究的理论和方法-4 2.2.1生产线平衡相关理论-4 2.2.2线平衡改善-5 2.3现场环境改善相关理论-6 第三章 奇美电子公司现状-7 3.1 公司基本情况简介-7 3.2公司车间生产线布局及平衡现状-7 3.2.1 标准作业时间测定-8 3.2.2 装配流水线节拍-9 3.2.3 生产线平衡率计算-9 3.3现场问题总结及改善的必要性-10 3.3.1生产线问题分析-10 3.3.2生产现场环境问题分析-11 第四章 生产线平衡具体改善及成果-12 4.1 动作分解优化-12 4.2 理论工作地数量-14 4.3 组织工作地(分派作业)-14 4.4 生产线平衡改善成果总结-15 4.5 现场环境改善(5S管理)-16 第五章 结论及展望-19 致谢-20 参考文献-21 |